7月17日,在近百名施工及管理人員連續(xù)21小時的奮戰(zhàn)下,由中國五冶承建的湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)項目全廠燃?xì)饧盁崃こ檀罂趶焦艿澜涌谧鳂I(yè)順利完成,比計劃作業(yè)時間整整提前了7個小時,管道焊口無損檢測100%合格,管道送氣試漏100%合格,并于17日恢復(fù)生產(chǎn),為2020年12月底全廠燃?xì)饧盁崃こ倘婵⒐ぃ郀t系統(tǒng)介質(zhì)管網(wǎng)投用打下了堅實基礎(chǔ),并獲得湛江鋼鐵的高度肯定和好評。
管道接口作業(yè)是指利用介質(zhì)管網(wǎng)停氣檢修時間,將新建管道與原介質(zhì)管網(wǎng)連通,新建管道安裝到第一次閥門或水封,具備輸送介質(zhì)的條件,閥門或水封后新建管道施工不影響正常生產(chǎn)。中國五冶承建的湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)項目全廠燃?xì)饧盁崃こ坦灿?2個接口,前期已經(jīng)完成6個,為保障后續(xù)施工及生產(chǎn),此次需在28小時內(nèi)同時完成7個接口作業(yè)任務(wù),包括3個高爐煤氣接口,2個壓縮空氣接口和2個蒸汽接口。其中,高爐煤氣管道接口作業(yè)屬于湛江鋼鐵7月定修期間的重點項目,也是湛江鋼鐵今年首次大管徑煤氣接口作業(yè)。
由于高爐煤氣腐蝕性嚴(yán)重,為保證煤氣管道內(nèi)防腐質(zhì)量,項目團(tuán)隊與設(shè)計溝通在接口管道側(cè)面增設(shè)DN600正式人孔,保證了高爐煤氣管道內(nèi)防腐全部涂刷到位。同時,由于時間緊、任務(wù)重,團(tuán)隊還創(chuàng)新施工方法,在煤氣管道停氣前,先將接口管道與主管在帶煤氣的條件下焊接完成,待煤氣管道停氣吹掃檢測合格后,作業(yè)人員由人孔進(jìn)入管道內(nèi)部,切除與主管連接管口。該方法將傳統(tǒng)需48小時完成的接口作業(yè)縮短到21小時,不僅提升了效率,提前7小時完成了作業(yè)任務(wù),還為業(yè)主極大地降低了能源損耗。
煤氣管道接口作業(yè)是集高空作業(yè)、煤氣管道動火作業(yè)、管道內(nèi)密閉空間作業(yè)、高溫作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險源于一體的高危工程。在施工過程中,項目部始終把安全作為第一要務(wù),從前期方案準(zhǔn)備、專家指導(dǎo)、安全教育培訓(xùn)、現(xiàn)場標(biāo)化定制、施工人材機配置等全方位考慮,反復(fù)研究討論,編制了確實可行的施工作業(yè)方案。在保障措施上,項目團(tuán)隊一方面針對施工危險源進(jìn)行仔細(xì)識別,配備了長管呼吸器、空氣呼吸器、煤氣報警器、氧氣檢測儀等設(shè)備,并通過培訓(xùn)確保作業(yè)人員正確使用;另一方面對作業(yè)人員進(jìn)行了詳細(xì)的安全技術(shù)交底,每個作業(yè)點設(shè)專職安全員監(jiān)督指導(dǎo),保障施工安全。?( 高巧林? 楊喜喜? 王文虎 )
項目現(xiàn)場